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銅酸洗鈍化后點焊有影響嗎(銅管酸洗鈍化工藝)

銅酸洗鈍化后點焊有影響嗎

1、針對316/415雙金屬機(jī)械復(fù)合管環(huán)焊縫內(nèi)腐蝕泄漏的問題,配制酸洗鈍化液(25%_3+5%+70%_2)對其進(jìn)行酸洗鈍化,并利用形貌觀察、電化學(xué)試驗、點腐蝕試驗等對酸洗鈍化前后焊接試樣的耐蝕**進(jìn)行對比研。針對異種金屬焊接接頭成分、物理化學(xué)**能等差異較大、組織分布不均勻、**能較差等問題,本課題提出了異種金屬超聲輔助焊接方法,利用超聲波在液體中具有聲流、空化等非線**效應(yīng),研究了超聲振動對316/415異種金屬焊接接頭組織及**能影響,探討了其中的理論問題,為解決異種金屬焊接痛點提供了新的思路。研究表明:超聲振動可細(xì)化焊縫晶粒,增大了焊縫熔深和熔寬。

2、利用316/415異種金屬進(jìn)行的普通焊()、超聲振動加載于415側(cè)(-415)、超聲振動加載于316側(cè)(-316)的焊接及**能試驗結(jié)果表明,超聲振動有利于提高接頭力學(xué)**能和耐蝕**能,其中普通焊、-415和-316焊接接頭的平均抗拉強(qiáng)度分別為613、650和610,焊縫處平均沖擊吸收功分別70、88.4、96.3;三組接頭的硬度分布趨勢基本一致,引入超聲振動后,焊縫硬度分布均勻,變化較??;通過研究超聲振動對316/415。通過鐵水預(yù)處理—120噸轉(zhuǎn)爐冶煉—鋼包精煉爐(造渣、脫硫、吹氬和喂線)—薄板坯連鑄工藝流程生產(chǎn)了管線鋼415板卷(:0.04~0.07%、:0.20~0.35%、:1.30~1.45%、:≤0.013%、:≤0.008%、:0.01~0.03%、:0.02~0.04%)。

3、轉(zhuǎn)爐采用高拉碳補(bǔ)吹法控制轉(zhuǎn)爐終點(:≤0.02%),用鋁錳鐵脫氧,加入量6.0~7.5/,當(dāng)終點碳低,按照上限配加;當(dāng)終點碳高,按照下限配加。鋼包精煉處理時用低碳錳鐵、鈮鐵和釩鐵合金化,并喂入鋁線和硅鈣線,連鑄采用全程氬封保護(hù)等工藝措施,成功開發(fā)了管線鋼415。試驗結(jié)果表明,化學(xué)成份設(shè)計合理,最終確定的冶煉工藝滿足薄板坯澆鑄工藝,連鑄坯質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到軋制要求;采用的脫氧合金化工藝可減少非金屬夾雜物含量,且尺寸較小,鋼中的有害氣體含量少,達(dá)到同類產(chǎn)品的較好水平;該鋼的屈服強(qiáng)度470~520,抗拉強(qiáng)度525~575均達(dá)到。

4、粗晶區(qū)是焊接接頭**能最為薄弱的區(qū)域,在高酸**氣田服役條件下更為突出。通過焊接熱模擬的方法研究了焊接熱輸入和不同后熱處理狀態(tài)對。針對415管線鋼在天然氣環(huán)境中的_2腐蝕行為問題,研究首先對415管線鋼的微觀結(jié)構(gòu)和宏觀**質(zhì)進(jìn)行分析,通過實驗的方式,分別進(jìn)行415管線鋼在不同溫度、流速以及_2分壓下的腐蝕行為研究,為415管。通過失重分析、腐蝕形貌觀察、腐蝕產(chǎn)物分析和電化學(xué)測試等方法,對油庫常用金屬材料低碳鋼235、管線鋼415和壓力容器鋼16暴露在湛江實際真實大氣環(huán)境中180的初期腐蝕行為進(jìn)行研究。

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